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井口天然气压缩机气阀改造案例

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时间:2024-12-23 09:23:03

客户在新疆某县新建LNG站,其原料气压缩机出自西南某公司,总体而言,该压缩机大的问题没有,就是气阀寿命很短,三级气阀一般就使用一个月。由于原压缩机厂家一直没能对气阀进行改进,严重影响生产,所以客户提出气阀改造要求。

经过交流,该压缩机介质为井口天然气,含硫化氢2%,但含饱和水蒸气。单纯从硫化氢含量来讲,2%的含量并不高,但是饱和水蒸气导致该压缩机气阀的腐蚀非常严重。再加上各级分离器设计比较小,分离能力差,三级的气体水含量最多,硫化氢腐蚀最严重,所以三级气阀寿命明显低于一级和二级气阀。

针对以上情况,我公司根据原压缩机设计参数及气阀安装尺寸,重新设计各级气阀,并对各零件材料及工艺进行改进,重点提高抗硫性能。改进后的气阀,经过一年多的使用,效果远胜原机气阀,腐蚀最严重的三级,气阀寿命可以达到三个月,用户非常满意,在该县周边地区各LNG站,该客户的压缩机开机状况排第一,效益良好。

我们不满足于现状,对三级气阀进一步改进,先试制一批三级气阀弹簧发用户,快一年了,一直没有消息反馈效果如何。最近客户现场的工程师反映:采用新弹簧的三级气阀寿命达到6000多小时,寿命是第一次改进气阀的近三倍!要求以后其他级的气阀及弹簧都按最新改进的供货。

该案例说明,压缩机核心部件材料的重要性。处理某些疑难杂症时,材料方面没有突破,产品性能难以改观。